ガレージに横たわっていたものからCNCマシン

私は、木材、プラスチック、複合材の小さな作業場を備えた別のポータルフライス盤を組み立てています。 この話についてはカットの下で与えられ......







私はすぐに言わなければならない-誰もが私がガレージに持っているものを持っているわけではない。 いくつかのサードパーティの機械プロジェクトのために、私はいくつかのゴミを蓄積しましたが、それはその後錆びることがあり、その後は鉄のみです。 このタイプのゴミの原因は、研磨されたガイドシャフト、ジュラルミンシートのいくつかのスクラップ(それらは錆びることはありませんが、その代わりになります)に起因します。 ステッピングモーターとドライバーもありました。



とりわけ、メインから、既存のセットの人員不足が残っています。ボールねじ、ガイドシャフト用のキャリッジ、モーター、電子機器、スピンドル。 一般的に、「少し」。 そして、これらすべてで、金属加工やさまざまなハードウェアの形ですべてのささいなことから離れて、私はCNCマシンを取得します。



不足しているコンポーネントの価格を見積もり、特別な財政難なしにその量を処理できることに気付きました(特に、一度にすべてを購入するのではなく、組み立て中の場合)。そのような急ぎのステップを決定し、将来のマシンの設計を開始しました。

ガイドの長さとジュラルミンのスクラップのサイズに基づいて(幸いにもほぼ同じサイズでした)、私はベースの図面から始めました。



寸法:



スクラップ-長さ700mm、高さ70mm、厚さ6mm。

ガイド(4個)-直径25mm、長さ740mm。



これらのサイズから、構造全体の構築中に反発。 したがって、基部に沿ったポータルの長さは600 mm(X座標)であることが判明しました。



ガイドが4個しかなく、購入する予定もなかったため、マシンには3つの移動軸があるため、2つのガイドをYとZの2つの小さな軸に分割する必要がありました。Yに沿った作業フィールドの幅が250 mmになるように分割しましたおよびZ-80mm。





これは、通常のKOMPAS 3Dではなく、CNCマシンの最初のプロジェクトではないため、SolidWorksを使用しました。 追加の処理を必要としない、利用可能で注文済みのすべての標準部品(エンジン、カップリング、スライドキャリッジ、ベアリング、ボールネジ、ガイドレール)を再描画しました。 その後、彼はプロジェクトにガイドを追加し始め、ジュラルミンシートとガイドをつなぎ始めました。そこでは、エンジンの取り付けと取り付け、サポートの補強のための技術的な穴を開けました。



後者といえば。 お金を節約するためにガイドのサポートを設定することはできませんでしたが、シートの厚さが十分ではないので、私の意見では、そのようなサポートはデザインを大幅に強化すると考えました。



ポータル自体は、わずかに高価ですが、ポータルの重量を心配しないで、中央に1つではなく、エッジに2つのボールねじを取り付けて移動することにしました。



財団の準備が整った後、ポータルの作成に進みました。 彼はポータルを運び、ベース全体に沿って動かすメインビームをペイントしました。 平行平板が円筒軸で結合されて引き寄せられているため、ビームは非常に強いことが判明しました。 キャリッジへの取り付けの主面は、ポータルラックを形成するプレートと合致します。 それらは、厚さ6mmのシートで補強されていました(私もガレージに入れていました)。 彼は財団と同じように他のすべてを描いた。



ガイドキャリッジとボールネジをY軸に沿ってナットでプロジェクトに取り付け、Z軸を移動するための機構を投げました。 すでにT字型のレールサポートを使用しており、エンドプレートがガイドキャリッジに取り付けられ、スピンドルと嵌合します。



私は少し余談し、円筒形ガイドの使用について話したいです。 コメントの「専門家」の中には、これらのガイドが曲がり、精度が悪く、構造の剛性もまったくない、と言っていることを知っています。 この機械が作られる材料を処理するために、そしてガイドのような直径を私のような長さに使用するとき、たわみは無視でき、剛性は十分以上です。



全体の設計では、直径16 mm、ピッチ5 mmのボールねじを使用しました。



マシンの電源フレームの概要を説明した後、柔軟なケーブルチャネルとマシンのベースに取り付けられたサポートが置かれるコーナーなど、いくつかの補助要素を追加しました。



機械の部品の製造は、描いたのと同じ順序で始まりました。 最後のプロジェクトであるCNCマシンで、スクラップとジュラルミンシートの部品を処理しました。 すぐに言っておきますが、総計で数えれば、すべての平らな部品を処理するのに8時間もかかりませんでした。 切断モードの選択と、必要な数個のカッターの待機にもっと時間を費やしました。





私は主に直径6 mmのシングルカッターと、直径3 mmのダブルカッターの小さな穴にも使用しました。 もちろん、壊れたカッターはなくてはなりませんでしたが、最終的にそれは経験ですが、私たちが望むほど安くはありません。



友人もボールネジのガイドとテールを私に回しました。そこにはわき柱がいくつかありました。 これらはすべて些細なことです。これは、人が一生懸命に飲んだ後、突然終了したときに起こります。

マシンはデザイナーとして組み立てられましたが、一度は十分にプレイしていなかったので、マシンの組み立てと構築でそれを補うようになりました。 すべての部品が一緒に収まり、それらを変更および調整する必要がほとんどない場合は便利です。 しかし、それはまだ確定する必要がありました。 エンジンとボールねじのペアリングに問題がありました。



私がすでに持っていたものと同様の追加の3つのエンジンと、モーターシャフトとボールねじを接続するための4つのカップリングを注文しました。 注文したものがすべて揃うと、エンジンの出力シャフトの直径は6.2 mmであり、到着したカップリングには8および12 mmの穴があったことがわかりました。 その結果、直径6 mmと12 mmの新しいカップリングを3つ注文しました。その後、単純に最大6.2 mmの穴を開けました。



モーターシャフトが0.2 mm大きい理由と、一般的にどのような規格があるのか​​、またはすべてが特定の製造業者に依存しているため、シャフトにどのロッドが利用可能であり、使用することに決めたのかは不明です。



ご注文の際はご注意ください。





機械部品の準備がほぼ整いました。電気部品に移ります。 ドライバーに接続されたエンジン。 1つのDM542ドライバーに並列に接続されたX軸の2つのエンジン、TB6600に基づく安価なドライバー(名前なし)に接続された他のエンジン。 3つのドライバーすべてを4軸でDDCSV2.1コントローラーに接続しましたが、4番目の軸、つまり回転軸のみを、メインの3つのいずれの複製としても割り当てることはできません。 コントローラーと一緒に、MPGリモートコントロールが座標の手動制御のために来ました-素晴らしいことです。 将来、私はそれが気に入らず、私を喜ばせ続けると思います。



現時点では、私は表面実装を行い、通常のワイヤを伸ばさず、詳細はまだすべて購入されていません。 メカニックのパフォーマンスを確認するために実際に接続されています。 先日、1.5 kWの空冷スピンドルを注文しました。 コレット付きの周波数変換器。



将来的には、スピンドルを取り付け、ワイヤーを繁殖させます。 電子機器用のボックスを作成して取り付けます。



最後の部分では、このようにして得た獣の種類を示して伝え、その長所と短所について話し、結論を出します。



ご清聴ありがとうございました。読書をお楽しみください!



プロジェクト1

プロジェクト2



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