宇宙事故からの教蚓゜フトランディングプログラムぞの困難な道E-6



Luna-9は、別の倩䜓に゜フトランディングを行う最初のデバむスです。 しかし、Luna-9が䞀連の゜フトランディング車䞡の12番目であるこずはあたり知られおいたせん。 事故でなければ、最初の゜フトランディングは3幎前の1963幎に行われおいたした。 前の11台のデバむスはどうなりたしたか。これから䜕を孊ぶこずができたすか



マテリ゚ル



E-6プログラムの惑星間ステヌションの蚭蚈ず飛行蚈画を理解する必芁がある、どのノヌドに障害が発生したかを明確にするため。 飛行に関しおは、次の段階を区別できたす。

育皮 。

打ち䞊げロケットの最初の3぀のステヌゞは、ステヌションず4番目のステヌゞを䞭間の䜎地球軌道に持っお行きたす。 第1ステヌゞず第2ステヌゞには単䞀の制埡システム軍事ミサむルの遺産があり、第3ステヌゞず第4ステヌゞは基地の制埡システムによっお制埡されおいたした。







月ぞの加速 。 分離の玄1時間埌、倧西掋䞊で、第4ステップがオンになり、ステヌションが月に分散したした。

月ぞの飛行 。 飛行䞭、ステヌションの軌道が枬定され、補正のためのむンパルスが蚈算されたした。 飛行の途䞭で、ステヌションは修正むンパルスを䞎え、軌道゚ラヌを修正し、着陞゚リアを目指したした。



着陾 ご存知のように、月には倧気がありたせん。そのため、月面に゜フトランディングを行うこずができるのはゞェット゚ンゞンのみです。



オリ゚ンテヌション 。 飛行経路は、最埌のセクションが月の衚面に垂盎になるように蚭蚈されおいたす。 ビヌコンずしお倪陜、地球、月を䜿甚しお、ステヌションは軌道軞に沿っお方向付けられたした。

ブレヌキング 。 ブレヌキ゚ンゞンKTDUは、電波高床蚈のコマンドで月面の75 km前にオンになりたした。 ブレヌキング䞭に、䞍芁になったブロックは捚おられ重量が少なく、ブレヌキがかけやすく、ゎム補のショックアブ゜ヌバヌが膚匵したした。

連絡先 メむンブレヌキセッションの埌、KTDUはオフになり、ステヌションは䜎速で制埡゚ンゞンを削枛したした。 栌玍匏プロヌブは月ずの接觊を固定し、これを通しおショックアブ゜ヌバヌタンク内の着陞モゞュヌルがブレヌキコンパヌトメントから撃たれたした。





包含 。 「ボヌル」が月にゞャンプするのを止めた埌、衝撃吞収材が萜ずされ、着陞モゞュヌルは䞊郚の保護ロヌブ、そしおアンテナを明らかにしたした。





情報の転送 。 ステヌションの䞻な目的は、月面のパノラマを䌝えるこずです。 したがっお、䞻な科孊的ツヌルは、気密透明容噚内の回転チャンバヌでした。



物語は、写真がありたすが、ややドラむです。 幞いなこずに、駅の蚭蚈ず飛行に぀いお語る玠晎らしい゜ビ゚ト映画がありたす。







「Moon-9」のシナリオはOrbiterにありたすが、 面倒すぎお眮くのが難しい人には、飛行蚈画をうたく説明しおいるビデオがありたす。







クラッシュ



駅の蚭蚈ず飛行蚈画が倚かれ少なかれ明確になったので、䜕が、どこで、なぜ壊れたのかに぀いお話すこずができたす。



初期条件


8K78ラむトニングミサむルは、E-6プログラムに基づく飛行の開始前に10回発射されたした。 これらのうち、1回の起動で、4぀のステヌゞすべおが正垞に機胜したした。 第4ステヌゞの倱敗は5回の事故で、3回目-2回目および1回目/ 2回目-2回でした。 第䞀に、蚭蚈者は砲兵ずロケット発射装眮を残したした。圌らは倚くの発射を行い、緊急発射の結果に応じおデバむスをすでにデバッグしおいたした。 宇宙の問題を解決するために、このアプロヌチは䞍適切であるこずが刀明したした-お金ず時間の䞡方での1回の打ち䞊げの䟡栌は、培底的な地䞊詊隓ず詊隓の䟡栌を倧きく䞊回りたした。 第二に、火星ず金星に惑星間ステヌションを送信するずいう名声は、「完了-すぐに手攟し、倚分飛び去る」ずいう考えに至りたした。 圓然、結果は「倚分」が機胜しおいないこずを瀺しおいたす。



たた、事故の原因の分析が䞍十分だったこずにも泚意する必芁がありたす。 実際、第4ステヌゞの打ち䞊げは倧西掋䞊、南アメリカずアフリカ沿岞の間で行われ、基地は地球の湟曲のために゜連にテレメトリヌを送信できたせんでした。 したがっお、5぀の第4段階の障害の正確な原因は䞍明でした。 E-6プログラムが開始されるたでに、テレメトリを受信しお​​MCCに送信するために、ドリンスク特殊船がギニア湟に送られ、拒吊の理由がわかるようになりたした。



最も単玔な蚈算では、このような条件䞋で起動が成功する確率は101成功/合蚈10であるこずが瀺されおいたす。 ただし、考えおみるず、原因が䞍明である第4段階の障害のために0になる傟向があり、誀動䜜の怜出はランダムに実行されたした。



最初のスタヌト


1963幎1月4日、E-6プログラムの最初の打ち䞊げ。 事故、第4段階の障害。 船「Dolinsk」はすでに配眮されおおり、テレメトリヌを取埗するこずができたした。 事故の盎接的な原因は、゚ンゞンを始動するための電気コマンドを送信できなかったこずです䞀郚の情報源は、これらがメむン゚ンゞンの始動を保蚌するために䜿甚された堆積゚ンゞンであったこずを瀺しおいたす。 この理由は、コントロヌルナニットの電流トランスデュヌサヌの故障ず呌ばれおいたした。 ブロックは也燥窒玠で満たされ、電動モヌタヌコレクタヌのブラシの摩耗が増加したした。 テスト䞭にブロックが通垞より長い時間倱敗したずいう事実にもかかわらず、他の考えられる理由は芋぀かりたせんでした。 解決策ずしお、圌らは窒玠を湿らせ始め、少量の酞玠を加え始めたした。



理由 蚭蚈䞊の欠陥。

解決策 蚭蚈倉曎。



セカンドスタヌト


1963幎2月2日。 第䞉段階の䜜業珟堎での事故、ロケットはコヌスから倖れ、倪平掋に萜ちたした。 その理由は、ステヌションコントロヌルシステムのゞャむロスコヌプが正しく取り付けられおいなかったこずです。これは、ご存知のずおり、打ち䞊げロケットの第3ステヌゞも制埡したす。 実際、最初の3番目のステップは海を目指しおいたした。 さらに、実際の軌道がプログラムされた軌道ず異なるため、ゞャむロスコヌプの粟床の欠劂が明らかになりたした。



理由 操䜜䞊の倱敗、蚭蚈䞊の欠陥も確認されおいたす。

解決策 起動、蚭蚈倉曎に備えおドキュメントず管理を倉曎したす。



3回目の打ち䞊げ


1963幎4月2日。 4぀のステップはすべお正垞に機胜し、ステヌションは「Luna-4」ずいう名前で月に行きたす。 事故は、補正むンパルスを途䞭で出す段階で発生し、ステヌションは月を逃したした。 事故の原因は、倩䜓航法システムの故障です。 事故の盎接的な原因は確実に確立されおおらず、倩䜓航法システムナニットは倚くのコメントを受け取っおいたす。 Chertokが説明した委員䌚の驚きは非垞に特城的です。 このような耇雑なシステムで倚数の欠陥を怜出するために、月に飛ぶ必芁はたったくありたせん。 これはすべお、安䟡な実隓宀および工堎怜査で明らかです 。 」



理由 おそらく、蚭蚈䞊の欠陥です。

解決策 蚭蚈倉曎。



4回目の打ち䞊げ


1964幎3月21日。 第3ステヌゞの操䜜サむトでの事故-メむン酞玠バルブが開かず、第3ステヌゞが開始したせんでした。 理由は、バルブステムの砎損です。第3段階のすべおのバルブを倉曎する必芁がありたした。



理由 蚭蚈䞊の欠陥。

解決策 蚭蚈倉曎。



金星は助けた


1964幎3月27日、金星ぞの惑星間ステヌションを備えた8K78ロケットを打ち䞊げたした。 繰り返したすが、4番目のステヌゞはオンになりたせんでしたが、新しい蚘録デバむスがその䞊にあるずいう事実により、゚ンゞンの始動時にむベントのシヌケンスに関するデヌタが取埗されたした。 制埡システムの蚭蚈者は、電源スむッチリレヌが即座に切り替わらないずいう事実を考慮しおいないこずが刀明したした。 スむッチの動䜜が遅れたため、バルブに電力が䟛絊されず、オンになりたせんでした。 4番目のステップは、䞭間軌道でナビゲヌトできず、宙返りしたした。



通垞、地球では、はんだごおを䜿甚しお20分で問題は解決したした。



理由 蚭蚈䞊の欠陥。

解決策 蚭蚈倉曎。



5回目の打ち䞊げ


1964幎4月20日。事故、第4段階の障害、゚ンゞン障害。 テレメトリは、゚ンゞンの始動サポヌトシステムぞの信号がないこずを蚘録したす。 繰り返したすが、I-100制埡システムずPT-500電流トランスデュヌサヌがテストされたす。 宀内詊隓では、I-100の䞀般的な枩床条件が満足できるにもかかわらず、䞀郚の郚品が蚱容できない局所的な過熱にさらされおいるこずがわかりたした。 装眮は、冷华を開始する前に、改蚂のために送られたした。



事故の盎接の原因は最初の開始ず䞀臎し、この倱敗の原因は最埌たで明確ではないこずに泚意しおください。 障害の原因の明確な決定に関する問題は、電源ナニットPT-500、チヌフデザむナヌIosifyanず制埡システムナニットI-100、チヌフデザむナヌPilyuginの開発者の間で競合を匕き起こしたした。



理由 蚭蚈䞊の欠陥。

解決策 蚭蚈倉曎。



6回目の打ち䞊げ


1965幎3月12日。 事故、第4段階の障害、゚ンゞンの始動の倱敗。 デザむナヌ間の関係の悪化を背景にした別の実隓宀テスト。 Pilyuginの埓業員は、スタンドでPT-500 Iosifyanのコンバヌタヌをチェックしたす。䜕時間も経っお、考えられる理由を発芋したした。バランスワッシャヌがカバヌ固定ネゞに觊れお、゚ンゞンに過負荷ず障害を䞎えたす。 緊急委員䌚の決定により、PT-500は2台のPT-200コンバヌタヌに眮き換えられたした。このコンバヌタヌもIosifyanが補造しおいたすが、より叀く、䜿い慣れおいたす。





PT-500写真、同じシリヌズのPT-1500は芋぀かりたせんでしたが、3倍匷力です



理由 蚭蚈䞊の欠陥。

解決策 蚭蚈倉曎。



7回目の打ち䞊げ


1965幎4月10日。 ステヌションのシリアル番号は8番に達し、打ち䞊げチヌムの圹員は「月に8番を぀けない」ず冗談を蚀った。 ゞョヌクは真実であるこずが刀明したした-事故、第䞉段階の倱敗。 理由は、タンクのブヌストシステムの故障による゚ンゞンの故障です。



理由 建蚭的たたは補造䞊の欠陥。 「I」ブロック第3段階はすでにシリアル補品であり、䜕床も発売されたため、生産䞊の欠陥が最も可胜性が高いです。

解決策 指定されおいたせん。 単䞀の補造䞊の欠陥が修正を匕き起こすこずはありたせんでした。



8回目の打ち䞊げ


1965幎5月9日。 4぀のステップはすべお正垞に機胜し、ステヌションは「Luna-5」ずいう名前で月に行きたした。 しかし、すでに途䞭で問題がありたした-ゞャむロスコヌプをりォヌムアップするための制埡システムアルゎリズムに割り圓おられた時間が少なすぎたした。 このため、軌道修正操䜜は1回倱敗しそれでも3回目に実行されたした、月のブレヌキ操䜜は倱敗したした。 駅は月面にon萜したした。



理由 蚭蚈䞊の欠陥

解決策 蚭蚈の倉曎、制埡システムのアルゎリズムの倉曎。



9回目の打ち䞊げ


1965幎6月8日。 ステヌションは、「Moon-6」ずいう名前で月に打ち䞊げられたした。 ミッションは軌道の修正䞭に゚ンゞンが停止せず、すべおの燃料を燃やしたずいう事実により倱敗したした。 理由は、地球から「ボヌド」に送信されたコマンドの゚ラヌでした。゚ンゞンの持続時間を瀺すのを忘れおいたした。 駅は月を過ぎお飛んだ。

月を過ぎお飛行する過皋で、ステヌションはナニットずメカニズムの動䜜をテストするために䜿甚され、テスト可胜なものショックアブ゜ヌバヌの加圧など重芁なこず-かなりの数のコメントが寄せられたした。



理由 操䜜゚ラヌ。

解決策 指定されおいたせん。 おそらく、管理者ずの教育䜜業により、船䞊に掟遣されたチヌムの管理が匷化されたした。



10回目の打ち䞊げ


1965幎10月4日。 ステヌションは「ルナ-7」ずしお月に着手し、問題なくブレヌキングセッションの開始に到達したした。 ステヌションはリアルタむムテレメトリヌ送信モヌドに切り替わり、MCCで「月の垂盎線の構造がありたす」、「電波高床蚈で枬定が行われおいたす-月たで5,000キロメヌトル」、「月たで4,000キロメヌトル」ずいう報告がありたした。 30分埌、「地球の損倱が蚘録されたした」ずいう報告がなされたした。 倩䜓方䜍センサヌによる地球の損倱は、ブレヌキ゚ンゞンをブロックするこずを意味したした。 駅は月面にon萜したした。 事故は、地球のセンサヌの角床を蚭定する際の゚ラヌによっお匕き起こされたした-地球はセンサヌのたさに端に萜ち、わずかな倖乱は方䜍の喪倱を意味したした。 同時に、月の垂盎を構築するための機噚に぀いおコメントが行われたした。



理由 運甚䞊の欠陥、構造䞊の欠陥。

解決策 蚭蚈の最終化。 おそらく、飛行前のステヌションパラメヌタのむンストヌルに察する制埡の匷化。



11回目の打ち䞊げ


1965幎12月3日。 ステヌションは月に向かっお「月-8」になりたした。 確かに、制動の少し前に、地球からの呜什で、ステヌションが宇宙飛行の方向をオンにし、宇宙で方向を倉えたが、ブレヌキ゚ンゞンをオンにしなかったずきに、「誀った修正」セッションが実行されたした。 しかし、衝撃吞収シリンダヌをブヌストした埌のブレヌキセッション䞭に、ステヌションは高さ枬定倀を倱いたした。 報告曞から刀断するず、ステヌションは回転し、高床蚈は月を「倱った」ため、゚ンゞンがブレヌキのためにオンになるのをブロックしたした。 ゚ンゞンは、接觊する9秒前にオンになり、ステヌションは蚱容できない速床で月に衝突したした。

ショックアブ゜ヌバヌをブヌストした埌の方向の喪倱により、シリンダヌが䞻な疑惑になりたした。 5日間の実隓が原因を発芋したした-シリンダヌは、加圧されるずファむバヌグラスアンテナマりントブラケットに圓接し、砎損しお鋭い゚ッゞを圢成し、シリンダヌを貫通し、シリンダヌからの挏れが方向を倱いたした。 ブラケットが砎損する理由は、補造技術の違反、金型内でのワヌクピヌスの䞍適切な配眮です。 この理由は、チェルトックの「ロケットず人々」に瀺されおいたす。 同時に、代替バヌゞョンがありたす-シリンダヌの加圧は、ガス゚ンゞンのオリ゚ンテヌションシステムが察凊できない劚害を匕き起こしたした。 この堎合、決定は、シリンダヌのブヌストを、安定化のためのパワヌリザヌブがあったブレヌキ゚ンゞンの動䜜領域に転送するこずでした。



理由 生産䞊の欠陥Chertok、構造䞊の欠陥 Smorkalov 。

解決策 生産における品質ず制埡の改善Chertok、着陞アルゎリズムの倉曎Smorkalov。



12回目の打ち䞊げ


1966幎1月31日、ルナ9ステヌションは正垞に起動し、1966幎2月3日に䞖界で初めお着陞に成功したした。 ステヌションずの7぀の通信セッションが実斜され、月面のパノラマが写真から䜜成されたした。







ここでは、3぀の倧きなパノラマを芋るこずができたす。



分析



このプログラムでの事故の原因を考慮しおください他のペむロヌドを持぀同じ媒䜓の起動を考慮しない。 倱敗の堎所で

第䞉段階 3

4番目のステップ 3

駅 4

地球 1



半分のケヌスでは、ステヌションは単に「タヌンを受け取らなかった」-倱敗する前に機胜しおいたノヌドであるこずがわかりたした。 それずは別に、第4段階ブロック「L」の問題に泚意する必芁がありたす。 キュヌがただステヌションに到達した堎合、ケヌスの3分の2を拒吊したした。 同時に、発生した事故の分析は、十分な泚意を払っお行われた堎合、地䞊詊隓䞭に特定および排陀できる構造欠陥の圧倒的優䜍性を瀺しおいたす。 これらの統蚈は、事故の結果に応じお連続的に改善するこずにより、補品開発の方法の倩文孊に䞍適切であるこずを鮮明に蚌明しおいたす。



ITの結論


ITにはさたざたな領域があり、重倧なバグを抱えたプログラムが正垞に存圚する堎合もありたすが、特定のレベル、カバレッゞ、品質をテストするコストずバグによる損倱ナヌザヌの評刀の䜎䞋、顧客の倱敗、契玄の眰金などのバランスを取るこずは垞に䟡倀がありたす.p。。



たた、䞀連の芁玠があり、それぞれが党䜓的に成功するために正垞に動䜜する必芁がある堎合、䞭間芁玠をデバッグする前に再テストしおも意味がないこずを理解しおおくず圹立ちたす。 簡単に蚀えば、「第4段階」の高い信頌性を達成するたで、「ステヌションを月に送る」こずは意味がありたせん。



情報源



䞻な情報源は、玀元前3冊目の本です。 チェルトカ「ロケットず人々。 冷戊の暑い日。」

Wikipedia、 Encyclopedia Astronautica 、 GalSpace 、 ゜連の CFC 、 http //jurnal.vniiem.ru/text/124/17.pdfの資料も䜿甚したした。

KDPV- ゜コロフの写真



ナビゲヌションタグ「Space Accident Lessons」による投皿。



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