Ectognathus、日曜倧工のマむクロサヌバヌヘキサポッド、パヌト2

こんにちは、ハブロビテス。 これは、ヘキサポッドロボットの開発に関する蚘事の第2郚です。 ここで最初の郚分を芋぀けるこずができたす。

この蚘事では、ロボット自䜓の生産、SolidWorksのモデルから実際のデバむスぞの移行に぀いお盎接説明したす。



生産開始





最初に泚意したいのは、「モデルがあり、プロゞェクトの準備がほが敎っおいる」ず「机の䞊に完成したデバむスがある」ずいう瞬間の間です。実際、倚くのこずがありたす。 この移行を迅速に行うほど、プロゞェクトが攟棄される可胜性は䜎くなりたす。 この段階たでに、友人が熱意を倱い、プロゞェクトを䞀人で続けたした。

モデルが完成した埌、実際に生産を開始する必芁があり、最初にするこずは必芁な郚品を賌入するこずでした。 サヌボずバッテリヌに問題がなく、その時点ですでに私の机の䞊にあった堎合、他のすべおを芋぀けるのはそれほど簡単ではないこずが刀明したした。 軞ずしお機胜する同じネゞのベアリングから始めたした。 私はM3ネゞを遞択したので、ベアリングは同じ内埄で芋぀けられなければなりたせんでした。 そしお、これを行う最も簡単な方法は、自動車/゚アモデルストアで行うこずでした。 したがっお、この皮の小さな郚品をお探しの方は、たずモデルのあるショップの品揃えを怜蚎するこずをお勧めしたす。ベアリングを専門ずする店に連絡するよりもはるかに簡単であるこずがわかりたした。

ここでそのようなセットを賌入したしたhttp://rc-go.ru/cat/product27455.htm-内埄3 mm、倖埄-8 mm、高さ4 mmの4぀のベアリング、4ピヌスで450ルヌブル盞圓。

奇劙なこずに、ベアリングを芋぀けるこずは難しくありたせんでしたが、ネゞを賌入するこずははるかに困難です。 事実、M3から始たっお、ネゞはほがすべおのコヌナヌで販売されおいたすが、M2ネゞは蚭蚈に存圚したした-サヌボの「ロッキング」を搭茉し、M3を䜿甚するこずは䞍可胜でした-ロッキングチェアを回転させるだけです。 普通の店にはそのようなネゞはなく、金物店では数千本しか売っおいたせんでした。 幞いなこずに、1本のネゞさえ買える店を芋぀けたした。 「スヌパヌボルト」ずいうやや䞀貫性のない名前にもかかわらず、店は非垞に良いこずが刀明し、すぐにすべおのファスナヌを賌入したした-隠された頭を持぀異なる長さのM3、M2、それらのナットずワッシャヌ。

VoltMasterストアでさたざたなサむズのラックを賌入したした。

合蚈するず、この小さなものはすべお500ルヌブルより安く出おきたした。

次に、どこから、どこから郚品を加工するかを遞択する必芁があり、ここでトラブルが埅ち受けおいたした。 私たちは倚くの堎所を補粉したしたが、私たち自身の材料が必芁なすべおの堎所で、厚さ2 mmのシヌトアルミニりムは存圚しなかったか、「䞀床はありたしたが、今は終わりたした」。 新しいシヌトは1x3メヌトルの圢匏でしか販売されおいたせんでした。 私は5぀の䌚瀟に電話をかけたが、どこにもトリミングを売る準備ができおいなかった。

しかし、幞いなこずに、前のクラスメヌトがフラむス盀を持っおいるこずを思い出したした。 圌に連絡しお問題を話し合ったずころ、圌にはアルミニりムシヌトもありたせんでしたが、 ALUCOBONDず呌ばれる耇合材料がありたした。ALUCOBONDは2぀の薄いアルミニりムの「サンドむッチ」で、その間にポリマヌが封入されおいたす。 このサンドむッチの厚さは3 mmで、密床したがっお質量はシヌトアルミニりムの2倍でした

したがっお、固䜓の密床を調敎した埌、新しいモデルの質量は玄650グラムになりたした。

ちなみに、数日前に、䌚瀟の1぀でただアルミニりムのスクラップを賌入できるこずがわかったので、ゞュラルミンが絶察に必芁な堎合は、それを芋぀けるこずができたすが、垞に芋る必芁がありたす。

必芁なものがすべお賌入された埌、次の段階に進む時が来たした。



生産





そしお今、私は最も重芁なこずに぀いおお話ししたす。 生産䞭に螏むこずができるレヌキに぀いお。 远加費甚が発生するレヌキ。

たあ、最初に、これが最初のプロゞェクトである堎合...はい、最初のプロゞェクトではない堎合でも、デザむンがただデバッグされおいない堎合は、倧䌁業ではなく小芏暡の個人所有者に切断/フラむス加工を泚文するこずをお勧めしたす。 倧䌁業の隣に座るこずを蚱可される可胜性は非垞に䜎いため、最初の郚分がドラむブに合わないこずを確認しお、「フラむスを止めおください!!!」ず叫んでください。

私はクラスメヌトず䞀緒に補粉したので、このような機䌚がありたした。 最初にいく぀かのテストパヌツを切り取り、それらを確認しおから、すべおがうたくいけば、他のすべおを切り取るこずに同意したした。 もちろん、テストパヌツはドッキングしなかったので、倖出先で線集しお、再床カットする必芁がありたした。

それで、䜕に泚意する䟡倀がありたすか



  1. レヌザヌカットたたはミル 答えは、蚭蚈芁件によっお異なりたす。 レヌザヌ切断は高速です。 䟡栌に぀いおは、原則ずしお、それほど違いはありたせん。 しかし、穎を皿穎にする必芁がある堎合、぀たり、この図のように、頭が隠れおいるネゞの穎を圢成する堎合

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    その埌、レヌザヌはあなたを助けたせん。 しかし、このような穎はドレメルず察応する円錐圢ノズルの助けを借りお自宅で基本的に埗られるこずがわかりたした。これは次のようなものです。

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  2. 二囜間詳现。 これは、ミリングされたシヌトを回転させなければ埗られない郚品を指したす。たずえば、䞡偎に皿穎があるか、貫通溝がありたす。 ここでも、レヌザヌは消えたす。 しかし、フラむス加工では、すべおがそれほど滑らかではありたせん。 倧䌁業でどのように補粉したかはわかりたせんが、それは蚀葉では蚀い衚せないhemoになり、時間のコストを増倧させ、それに応じお金銭も増倧したす。 倧䌁業ではこれも無料ではないず思いたす。 したがっお、そのような状況は避けおください。 ドレメルで皿穎を開けるこずができたす。それは迅速で無料です。



  3. カッタヌの半埄はれロではありたせん。 これは明らかです。 したがっお、内郚カットはこのカッタヌの半埄より小さくするこずはできないこずに泚意しおください。 ぀たり、内郚の角は䞞くなりたす。぀たり、そのような溝に挿入された郚品は適合したせん。 䟋で説明したす。



    これは、2぀のサヌボが取り付けられおいる脚の付け根からのノヌドであるサヌボマりントの䞀郚です。 技術的な境界線は赀枠で囲たれおいたす。 それがモデルで行われない堎合、フラむスはそれをカットしたす-ずにかく 物理的に盎角を䜜るこずはできたせん。 しかし、溝を延長するだけでは確かにそうなりたせん。したがっお、その実際の長さ぀たり、䞀定の幅を持぀郚品の長さは、カッタヌの半埄分だけ小さくなりたす。 ファむルに詳现を蚘録したくない堎合は、この瞬間をすぐに予枬するこずをお勧めしたす。



  4. サむズ。 すべおを枬定する必芁がありたす。 聞こえたすか それだけです。 たず、次のような電子ノギスを賌入する必芁がありたす通垞のノギスを䜿甚するこずもできたすが、電子ノギスを䜿甚するこずもできたす。

    デザむンに含たれるすべおの賌入郚品を0.1 mmの粟床で枬定したす。 第䞀に、むンタヌネット䞊で䞎えられる次元はしばしば非垞に䞍正確です。 そしお第二に、䞭囜人にずっおは、通垞の図面のようなものは原則ずしお存圚しないようです-䟋えば、圌らが圌らのサヌボドラむブに䞎えるもの 画像



    必芁なサむズの半分以䞊が欠萜しおおり、残りのサむズは正しくありたせん。 しかし、これで私は非垞に匷くプッシュしたした。 いいえ、必芁なすべおを枬定したした。 しかし、䞊蚘の詳现を描き、ドラむブの円筒圢の突起を枬定するず郚品からわかるように、2぀ありたす。1぀は倧きく、1぀はシャフトが突き出おおり、2぀目は小さく、1぀目が突き出おいたすビッグの偎面。 テストピヌスが切り取られた埌、ドラむブはそれに入りたせんでした。 よく調べおみるず、小さなシリンダヌは倧きなシリンダヌの偎にあるのではなく、0.3Mmシフトしおいるこずがわかりたした。 この0.3 mmは、ドラむブが必芁な堎所で痙攣するのを防ぐのに十分でした。

    もちろん、寞法が非垞に重芁なすべおの堎所ではありたせん-゚ラヌが倧きく圱響しないデザむンを芋る必芁がありたす。 しかし、最も重芁なこずは、それを忘れずにすべおを枬定するこずです。


䜕床か構造を修正した埌、ゞャムは最終的に消え、郚品のパッケヌゞを受け取り、そこからEctognatusを集め始めたした。



組立





組立段階では特別な熊手はありたせんでした。 私は2぀のこずだけに泚意したす。



  1. ナットが緩んでいたす。 容赊なく。 残念ながら、M2ネゞの自己緩みを防ぐロックアップワッシャヌはありたせんでした。M3がある堎所では、ベアリングをロックしたため、攟棄する必芁がありたした。 そしお、䜜業の過皋で、倖出䞭にナッツが萜ちるのを芋る機䌚がありたした。 そのため、デザむンを組み立おおテストした埌、ナットを゚ナメルたたはペむントに怍えるこずができたす。 ねじを緩めるこずは停止したした、誰もが幞せです。



  2. ロボットの塗装。 この同じアリュヌコボンドはあたり快適な色ではなかったので、䞀方では青、他方では緑でしたので、ペむントするこずにしたした。 このために、非垞に非垞に優れたブラックマットオヌト゚ナメルが登堎したした。 それはよく眮き、すぐに也く。 確かに、私はブラシずスプレヌでペむントしたしたが、埌で蚀われたように、結果は良くなりたした。 テストされおいたせんが、非垞に可胜です。






これが、新しく切削された郚品の倖芳です。





脚の組み立お、構造チェック。





ロボットのモデルず実際の䜓





モデルおよび実際のサヌボマりントノヌド





Ectognatusアセンブリ



確認する





したがっお、構造党䜓を組み立おたら、実際に動䜜をテストしたす。

カスタム゚レクトロニクスを蚭蚈する前に、珟実の䞖界での動䜜、消費電流などを確認したかったのです。 怜蚌のために、Mini-STM32ボヌドを䜿甚するこずが決定されたした。これに぀いおは、察応する蚘事で既に説明したした 。

コンバヌタなしでバッテリから電子機噚やドラむブに電力を䟛絊するこずは䞍可胜であるため、バッテリは蚭蚈䞊は機胜したせんが、接続されおいたせん。

怜蚌のために、次のパスを遞択したした回路基板はすべおのドラむブが接続されおいるブレッドボヌドから䜜成されたす-電源ずグランドは18台のドラむブに接続され、それらの信号入力は3぀の郚分1本の脚にグルヌプ化されたす。 Mini-STM32は、゜ケット これらのような で配線するこずにより、このボヌドに接続されたす。

倚くのチャネル18個があり、呚波数が玄50ヘルツであったため、hardware栞だけを探しおハヌドりェアPWMを远いかける意味はありたせんでした。 したがっお、ドラむブからの信号入力は、通垞の無料のGPIOに掛けたした。 Nordic補のチップを搭茉した無線モゞュヌルがコントロヌラヌのSPIに接続されたしたが、これは賞賛に倀したす。http  //www.ebay.com/itm/1pcs-NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Module-For-Microcontr-/ 261072511055

か぀お私は圌のために単玔なポヌリングではなくむンタラプトずDMAで動䜜するFreeRTOSのドラむバを曞いたので、このFreeRTOSをボヌドに茉せたした。

実際、これは無線制埡の18チャンネルPWMゞェネレヌタヌであるこずが刀明したした。 ゜フトりェアの芳点から芋るず、無線モゞュヌルのドラむバヌを陀いお、特別なトリックはありたせん。 PWMは、 DIHALTによるこの蚘事ず同じ方法を䜿甚しお、単䞀のタむマヌを䜿甚しお生成されたす。

18の構造の配列がありたす



typedef struct { u32 __O *PinAddress; u16 DutyCycle; }PWMChannel;
      
      





堎所* PinAddress-遞択したレッグの制埡のビットバンドアドレス。 配列はDutyCycleによっお昇順に゜ヌトされ、最初の芁玠のDutyCycleは Capture-Compareレゞスタに入力され、タむマヌの䞀臎によるむンタヌラップでは、察応するピンレベルがPinAdressを介しお蚭定されたす 。 次に、次のDutyCycleが SSレゞスタに入力されたす。 タむマヌが最倧倀に達するず、すべおのピンが1に蚭定され、配列が新しい倀が来る堎合に再゜ヌトされ、すべおが再び繰り返されたす。 到着した倀が䞖代をノックダりンしないように、それらは新しいWork配列に入力され、タむマヌオヌバヌフロヌの時点で、Work配列ずSorted配列が亀換されたす。したがっお、ダブルバッファリングを取埗したす。



コンピュヌタヌず通信するために、USBで接続された同じ無線モゞュヌルを備えた同じボヌドが䜿甚されたす。 その䞭に、HIDデバむスを実装したした。これにより、远加のドラむバヌなしで、䟿利なプログラミング蚀語からデヌタが基本的に送信されたす。 私の制埡プログラム、たずえば、C 送信機はもちろん、FreeRTOSも制埡されおいるため、モゞュヌルドラむバヌを曞き換える必芁はありたせん。 情報は1぀のタスクでロボットに送信され、USBずのデヌタ亀換-他のタスクで送信されたす。 USBを介しお新しいものが䜕もなかったずしおも、送信機は絶えずロボットにpingを送信し、察応するヘッダヌを持぀パケットを送信したす。 無線モゞュヌルにはハヌドりェア接続があるため、ロボットずの接続があるかどうかをすぐに確認し、察応するバむトをステヌタスに蚭定できたす。 レポヌトずしおのUSBタスクは、たさにこのステヌタスを送信したす。

新しいデヌタが到着するず18個のドラむブの角床の倀は生のたた、フリルなし、USBタスクはそれらを送信甚のキュヌに入れ、同じ生の圢匏の送信機タスクはそれらをロボットに送信したす。既に述べた配列Workに入れたす。

したがっお、すべおのロゞックをコンピュヌタヌに実装できたす-ドラむブのデュヌティサむクルのみがロボットに送信されたす。

もちろん、将来的にはこれは別の方法で実装されたすが、怜蚌に完党に適しおいたす-グランドを100回倉曎する必芁はありたせん。







半日で曞かれたプログラムは、もちろんむンタヌフェヌスを誇るこずはできたせんが、原則ずしおその機胜を実行したす。 これたでのずころ、IRはなく、動きを描くために額に曞かれたモデルずコニヌシヌケンスを描くための順運動孊のみでした。

䞊蚘のすべおが完了した埌、Ectognatusにいく぀かのシヌケンスを蚘録したした。圌はこのビデオでそれを再珟したした。







それに接続されたワむダはLBPから絊電されたす。これは、コンバヌタがないためにすでに䞊蚘で説明した理由によりたす。

それでは、最も重芁なこずに぀いお話したしょう。 すべおの熊手に熊手を、すべおのゞャムにゞャムを。



䞭囜のサヌボぞの賞賛





テストの結果がわかりたしたか ロボットはかろうじお立っおいたした。 圌はどういうわけか6本の足で䜓重を保぀こずができたしたが、2本を持ち䞊げるには十分であり、圌はこの偎に転がりたした。 私が芋たものは非垞に、非垞に動揺したした。 手がたっすぐ萜ちた。 私は座っお、「本圓に蚈算が間違っおいおロボットが耐えられないのだろうか」ず考えたした。 私は電池で圌の「床」を脱ぎたした-650-700グラムの代わりに、Ektognatusは500-550の重さを量り始めたした。 その埌、圌はしぶしぶ働く意欲を描いた-䞊蚘のビデオは、これらの条件で撮圱されたした。 しかし、どのように そしお、「ドラむブに䜕か問題があるのではないか」ず考え、メヌカヌが宣蚀した瞬間を枬定するこずにしたした。 ここで熊手が開き、額をずおも痛めた。

すべおの熊手ず同様に、それらは2぀の郚分で構成されおいたした-あなたが螏み蟌んでいる郚分、小さい、金属、および額に激しく圓たる郚分。

レヌキの金属郚分は、メヌカヌがMG90ずMG90Sの2皮類のドラむブを補造しおいるずいう事実でした。 これらは、パラメヌタず蚭蚈がわずかに異なりたす。

ここに私が買ったMG90Sがありたす

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重さ13.4g

寞法22.8 * 12.2 * 28.5mm

ストヌルトルク1.8kg / cm4.8V-2.2kg / cm6.0V

動䜜速床0.10sec / 60degree4.8v-0.08sec / 60degree6.0V

動䜜電圧4.8-6.0V



MG90は次のずおりです。

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ドラむブの䞋郚の突起に泚意しおくださいこの状況では圌は圌女であり、構造に入るこずなく「嫌いな人」ず呌んでいたす。 図面でははっきりず芋えたす

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そしお、そのパラメヌタヌは次のずおりです。

重さ14g

寞法23.1 * 12.2 * 29.0mm

ストヌルトルク2.2kg / cm4.8V-2.5kg / cm6.0V

動䜜速床0.11秒/ 60°4.8v-0.10秒/ 60°6.0V

動䜜電圧4.8-6.0V



違いに気づきたしたか 少し遅くなり、少し難しくなりたす。 たあ、私自身はレヌキのこの郚分を螏みたした-もちろん、より匷いMG90を䜿わなければなりたせんでした。 ただし、䞡方ずもサヌボマりントに取り付けようずした堎合にのみ蚭蚈に参加したせんでした実際には、「くがみ」のためではなく、長さよりも高さが少し高いため、マりントはスク゚アドラむブ甚に蚭蚈されおいたす。 しかし、MG90Sず共に、圌は問題なくグロヌブのように山に立ちたした。 匱いMG90Sはほずんど負荷のないロヌタリヌサヌボずしおのみ残っおいたので、これは私に非垞によく合いたした。 そしお、すべおの重量を占めるサヌボは、MG90に簡単に亀換できたした。

それでは、レヌキハンドルを芋おみたしょう。 倧きくお重い。 それでは、普通の人はどのように倱速トルクパラメヌタヌを知芚するのでしょうか 明らかに、このように「X * YがStall Torqueによっお指定されおいる堎合、サヌボの軞からXの距離でY未満の重量を吊り䞋げるず、サヌバヌはこの重量を持ち䞊げるこずができたす。 質量がY皋床の堎合、セルバはそれを保持できたすが、持ち䞊げるこずはできたせん。

高䟡で優れたドラむブの堎合、これは確かに圓おはたりたす-ただし、確認する必芁はありたせん。 しかし、䞭囜の同志はこのパラメヌタヌを異なった方法で取りたす。 それは実際の瞬間ずは実質的に関係ありたせん。 誇匵しおいるわけではありたせん。これは、あるMG90Sに぀いおは、蚘茉されおいるモヌメントの3分の1、3から2分の1であるこずを意味したす。 MG90の堎合-2぀。 等 ぀たり、盎線的な関係すらありたせん。たずえば、「3で割る」こずはできたせん。

しかし、詳しく芋おみたしょう。 ドラむブの瞬間を枬定するこずにしたした。 これを行うには、簡単な装眮を䜿甚できたす。これには、肩ず蚈量カップずしお機胜するものを入れた氎を入れる容噚がありたす。 肩ずしお、私はロボットの足の氎平郚分、長さ6 cmをずったため、5 Vの電源の汗を流すず、セルバは300 mlの氎で容量を䞊げるこずができるず期埅しおいたした。 この堎合のモヌメントは、0.3 * 6 = 1.8 kg * cmに等しくなりたす。 容量はゞュヌスの䞋から1リットルのパッケヌゞで、そこから䞊郚を切り取り、そこにハンドルの代わりに匷いワむダヌを通したした。 自宅でこれを繰り返す堎合は、バッグずハンドルの䞡方がしっかりず保持されおいるこずを確認しおください。そうでない堎合は、すべおの機噚を充填できたす。 肩はサヌボドラむブにねじ蟌たれ、パッケヌゞは肩の2番目の端に掛けられ、小さなプログラムが回転角床の最小倀を䞎え、ボタンが抌されたずきに最倧倀に眮き換えられたす。 この堎合、サヌバヌは負荷を最䜎䜍眮から最高䜍眮に持ち䞊げようずしたす。 氎の量によっお、貚物の重量、぀たりサヌボに䜜甚するモヌメントが決たりたす。 セルバが荷物を持ち䞊げるこずができなくなるが、わずかに枛少しお持ち䞊げられ、倱速トルクが発生する瞬間。

私が最終的に芋たもの300 mlモヌメント1.8-挿液は動きたせん。 たあ、瞬間が過倧評䟡されおいる、これは予想されおいたす。 しかし、掚定によるず、私は倧量の䟛絊がありたしたが、圌らはどれだけ過倧評䟡しおいたしたか 枬定を続けたす。

250 mlモヌメント1.5-ほずんど動かない。

150 mlモヌメント0.9-わずかに䞊昇し、䞭倮に到達するこずさえありたせん

100 mlモヌメント0.6-ほが䞭倮に到達

〜90 mlモヌメント0.54-負荷を䞊げたす。

正盎なずころ、私は自分の目を信じるこずができたせんでした-指暙を過倧評䟡するこずは可胜ですが、3回以䞊...これはそのようなサヌバヌですか しかし、いいえ、泚文した20個すべおを枬定したした。

その結果、3分の2が䞊蚘のように動䜜し、3分の1はさらに匱かった私が発芋し始めなかった限り。 さらに、PWMには倧きな広がりがありたした。぀たり、1぀のサヌボでは最倧回転がデュヌティサむクル、たずえば0x200タむマヌレゞスタの倀で、もう1぀では0x1E5などでした。

しかし、すべおがそれほど悪いわけではありたせん。 MG90ドラむブを20台泚文したした。これらのドラむブは「お尻」があり、より匷力です。 枬定結果はよりバラ色でした-宣蚀された瞬間2.2で、圌らは玄1.2を䞎えたした。

぀たり、特性はすでに3぀ではなく2぀だけ過倧評䟡されおいたした。 たあ、ただ他の人よりも匱いこずが刀明した人がいたしたが、それでもそれほど重芁ではありたせんでした。

サむトに蚘茉されおいるパラメヌタヌによるず、MG90の匷床はMG90Sの1.2倍であり、実際にはMG90はMG90Sの2倍以䞊匷力です。 さらに、圌らは非垞に静かで、蚭定点領域の振動の圱響を受けにくいこずが刀明したした-こんにちはMG90S PIDコントロヌラ。

これからの結論はこれです。サむトのパラメヌタが月の䜍盞ず星の枊だけを介しお実際に接続されおいるこずを埌で発芋したくない堎合は、䞭囜メヌカヌから受け取った情報を信じないでください。 開発の前に、1〜2台のドラむブにお金をかけずに、実際の瞬間、消費、速床を蚈算しおください。 これは、バッチ党䜓を埌で䞊べ替えるよりも安䟡です。 たあ、䞭囜のドラむブを賌入するなら-䜙裕を持っお撮っおください。 重芁なのは、3分の1がさらに匱くなっただけでなく、1぀が䞀般的に打たれたひどく震え、レギュレヌタヌに䜕か問題があったようだこずで、ペアは緊匵から燃え尜き、もう1぀はギアを匕き離したモヌタヌシャフト。

しかし、2床目に賌入したMG90には満足しおいたす。 その結果、ロボットはバッテリヌず䞀緒に非垞に穏やかに䞊昇し、絶察に萜ち着いお足を䞊げるこずができ、萜䞋するこずを恐れず、1぀の動きで「展開された」䜍眮から立ち䞊がるこずさえできたした。



今埌の改善





そしおこの瞬間、私は䞀時停止したした。 もっず正確に蚀うず、私はたったく止たりたせんでしたが、䌑暇が終わっお倚くの仕事が萜ちたため、開発のペヌスを遅くしたした。 珟圚、ロボット甚のカスタム゚レクトロニクスを蚭蚈しおいたす。これに぀いおは、蚘事で少し説明したす。

たず、ドラむブに30Wを䟛絊できるかなり深刻なコンバヌタヌを蚭蚈する必芁がありたす。 International Rectifierによれば、倖郚MOSFETを必芁ずしないずいう事実にもかかわらず、ラゞ゚ヌタヌなしで11.1Vから6V x 10AぞのDC-DC倉換を提䟛できる非垞に興味深いチップを芋぀けたした-パワヌチョヌクのみです。

ダヌリン http : //www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3475m.pdf

もちろん、10Aのドラむブは匕っ匵られたせん-すべおのドラむブがロックされ、ロボットが䞊昇しようずするずきに芋た最倧倀-箄6A。 ミクルヒで十分です。 しかし、これは理論䞊であり、実際には、私はそれを決しお䜿甚したせんでした-圌女ず協力した人がいたら、あなたの印象を共有しおください。

電卓を䜿甚しお、STMkuをデバッグ甚のものずほが同じたたにしお、長期的には逆運動孊をプッシュしたす。

最初は、これらの無線モゞュヌルで通信を残すこずが蚈画されおいたした-それらは䟿利で、fireはすでに私のために曞かれおいたす、ピンず完党に互換性のあるバヌゞョンがありたすが、0.5kmに圓たる地獄のようなアンプがありたす。 そしお、ロボットの屋根にカメラを眮くこずを蚈画したした。 もちろん、カメラから「生の」信号を受信し、このモゞュヌル通垞のビデオを送信するのに十分な速床を持たないを䜿甚しお送信する無駄な䜜業を行わないために、カメラを組み蟌みの送信機などで撮圱するこずを蚈画したした。

反察偎にかなり次元のレシヌバヌが配眮され、その出力はアナログであるため、USBデバむスが远加され、アナログビデオ゜ヌスをコンピュヌタヌに接続できたす。 そしお、原則ずしお、私はすでにこれに同意しおいたすが、その埌、 圌を芋たした 。

ルヌタTL-MR3020。 800ルヌブルの䞭囜技術の奇跡。 倖芋はAppleデバむスに非垞に䌌おいたす。

内郚的に-OpenWRTが長い間移怍されおきた本栌的なLinuxコンピュヌタヌ。

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内郚のボヌドのサむズはわずか5.7x5.7 cmで、USBホストがありたす

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その消費は、最も過酷な䌝送であっおも、180 mAを超えず、平均は玄100です。

刀明したように、このルヌタヌおよびそのほずんどの蚘事が曞かれおいる囜内垂堎向けのフルアナログTL-WR703N、怜玢するずこの名前で怜玢するずは、電子゚ンゞニアによっおシングルボヌドコンピュヌタヌずしお長い間䜿甚されおきたした。圌らの工芞品。 通垞のビデオストリヌミングは簡単か぀自然に䞊昇し、通垞のWebカメラを簡単に接続できたす。

TL-MR3020ずその双子の兄匟TL-WR703Nの詳现に぀いおは、OpenWRT Webサむトをご芧ください。

職堎では、今それを遞んでいるだけなので、圌ず䞀緒にラむブで仕事をする幞運がありたした。

䞀般に、私の蚈画は次のずおりです-私のボヌドには、回路のすべおのノヌドに電力を提䟛するコンバヌタヌがあり、CTMkaはすべおのメカニックのコントロヌラヌずしお機胜したす脚ず屋根の回転サヌボ、カメラを回したす、そしおおそらく、いく぀かのセンサヌ-䟋えば加速床蚈、あなたの傟きを远跡したす。 このボヌドの䞊にTL-MR3020のボヌドがあり、ボヌドにOpenWRTが搭茉されおおり、ロボットずコンピュヌタヌ間のビデオストリヌミングずWi-Fi接続を提䟛したす。 以前は、もちろん、䜙分なコネクタがそこからはんだ付けされおいたす-スペヌスを占有するものは䜕もありたせん。 たた、USB経由でボヌドに接続され、フットコントロヌラヌを備えたボヌドはHIDデバむスのように芋えたす。 したがっお、かさばるアナログビデオレシヌバヌ、それに付属するコンバヌタヌ、コンピュヌタヌぞの独立したトランシヌバヌモゞュヌルを取り陀き、Wi-Fiを備えた任意のデバむスからロボットを操瞊する機䌚を埗るず同時に、iPadなどからカメラを監芖したす。

これですべおです。時間があり、ボヌドを完成させお結果を埗るずすぐに、次の蚘事を埅ちたす。

ご枅聎ありがずうございたした



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